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地热钻井
气举反循环钻进技术在地热深井施工中的应用
国内地热开发日趋成熟,但贵州起步较晚,我院继2006年10月采用正循环钻进技术在贵阳市新添寨顺海村叶家庄保利温泉新城开始施工ZK2号地下热水井(该井是贵州省自己施工的第一口地热 井,成井深度1922畅44m,日出水量1019m3 ,井口水温55℃,完全满足施工合同所要求的成井各项指标),后又于2007年8月在同一地点施工ZK3号地下热水井,采用正循环和气举反循环钻进技术,成井 深度2191畅23m,日出水量1268畅61m3 ,井口水温47℃,各项指标均满足合同要求。
1 地质概况
该井位于贵州省贵阳市新添寨顺海村叶家庄保利温泉新城,地貌类型主要为溶蚀地貌,侵蚀-剥蚀地貌,河谷地貌,地层构造位于地跨扬子准地台的黔北台隆和黔南台陷两个次级构造单元部,构造变形复杂,燕山运动形成区内构造骨架,其早期主要形成川黔经向构造体系,晚期则主要形成新华夏构造体系。区内断裂发育,为地下热水的深循环提供了通道。本次成井的热储层为寒武系中统娄山关群至下统清虚洞组,主要为白云岩、泥质白云岩、泥灰岩等,热储体盖层为志留系中下统高寨田组至奥陶系下统桐梓组,泥页岩、泥灰岩厚度大,具有良好的隔热性 能,对下伏热储层具有良好的保温作用。
2 钻进设备
RPS-3000型水井钻机1台,3NB-500和BW1200型泥浆泵各1台,VWF-5/40型空压机2台,配套振动筛、旋流除砂器和系列钻具及中国地质科学院勘探技术研究所研制的SHB127/62型双壁钻具。
3 钻进方法
ZK3号地热井上部采用牙轮钻头正循环全面钻进方法施工,高聚物泥浆作钻井液,钻至孔深858畅18m处遇一个5畅6m深的溶洞,泥浆全部漏失,随后采用多种堵漏措施均未堵住漏失,于是改用气举反循环钻进方法施工。
4 气举反循环钻进原理及其优点
气举反循环钻进技术是将压缩空气沿双壁钻具输气管道送入一定深度经混合器进入管内循环液,使混合后的液体密度小于冲洗液的密度,井筒内外就产生压差,在井内外压差的作用下,使管内混合的气液以较高的速度向上流动,从而将孔底的岩屑或岩心连续不断地带出地表,经反循环振动筛,排入沉淀池。沉淀后的泥浆再流回孔内,补充循环液的空间,如此不断循环形成连续钻进的过程。
气举反循环钻进技术的最大特点是管路平直,不易堵塞,携带上来的气、液、固三相流不流经任何工作机械,设备磨损小,并具有排岩屑能力强,钻进效率高,钻头寿命长等优点。 气举反循环钻进技术主要适合在不易垮塌地层使用。
5 ZK3号井钻进情况及技术措施
ZK3号井施工到858畅18m处遇一个5畅6m深 的溶洞,泥浆全部漏失,采用多种堵漏措施未成功,因此完全不能使用正循环钻进,但该孔热储体盖层属易垮塌地层,且又未打穿,不能下套管护壁,虽然气举反循环钻进技术不适宜在这种情况下使用,但因情况特殊,经研究,采用气举反循环钻进技术并向孔内补充高粘度泥浆打穿热储体盖层,下入饱178mm技术套管进行护壁,从而正常使用气举反循环 钻进技术。
(1)从孔深864畅78~2191畅23m采用气举反循环技术钻进,钻进进尺为1326畅45m,时效1畅8m,台效约600m,钻进中无重复破碎,携带岩粉能力强,井底十分干净,孔内安全。
(2)由于钻孔上部地层泥页岩厚,孔壁垮塌严重,为防止钻进中井内液面下降,保持足够高的沉没比,采用在钻进时向井内注入高粘度泥浆(70s)的方法。
(3)双壁钻具初始长度为280m,随钻孔深度的延伸增加双壁钻具的数量,最多时达到420m。
(4)采用较高转速钻进时,反循环出水不好,采 用低转速钻进时,出水效果较好。
(7)要保证空压机的送风量,必须要求(双壁、单壁)钻具本身及接头处密封良好。
(8)开始采用一台VWF-5/40型空压机施工,钻具经常堵塞,后采用2台VWF-5/40型空压机并联使用,基本上解决了钻具堵塞问题。空压机启动风压1畅8~3畅2MPa,工作压力1畅2~2畅3MPa。工作压力一旦低于1畅0MPa,即不能形成气举反循环钻进。
(9)由于钻具质量较大,没有选配双壁气水龙头,而是选用正循环水龙头加一气盒子替代进行钻进。
6 使用效果分析及评价
(1)在泥浆严重漏失地层,采用反循环钻进可以解决正循环钻进不能继续施工的问题。但在垮塌地层使用气举反循环钻进技术时一定要向井内注入高粘度的泥浆。
(2)在不垮塌地层采用反循环钻进施工比正循环钻进施工可大大提高钻进效率。
(3)由于气举反循环钻进孔底干净,不产生重复破碎,与正循环钻进相比,钻头使用寿命长。在保利ZK2、ZK3号井施工中,同类地层饱152mm钻头钻进,采用正循环钻进平均每个钻头可打150m,采用反循环钻进平均每个钻头可打300m,钻头使用效率提高1倍。
(4)由于孔内干净,采用反循环钻进还减少了孔内事故的发生。在ZK3号井施工到1038m时,由于钻机传动齿轮打坏,孔内钻具无动力提动,经过10多个小时将钻机修好后,很轻松的就把孔内钻具提动,避免了正循环粘吸卡钻事故的发生,保证了施工安全和高效。
(5)气举反循环钻进与正循环钻进相比,节约了泥浆材料费。
(7)由于气举反循环钻进具有不污染、不堵塞
42探矿工程(岩土钻掘工程)其次是钻进参数的选择应尽量做到合理。在遵 循钻探规程的前提下,根据地层条件和工具的情况 进行调整。特别是采用一些非标准设计的钻头和工具时要和现场技术人员协商,共同探索合适钻压、转速和水泵的泵量。取煤时孔底压力一般保持在7~8kN左右,泵量60L/min,转速选择300~400r/min较为适宜。 第三,在较厚煤层的顶板取心过程中,不要急于提钻,要继续钻进10~20cm,保证煤层顶板完全进入岩心管内,保证下部煤层没有残留岩心。每次取心的长度应保持在1m左右。当判断进入煤层底板后,要再钻进20cm以上,以保证煤心全部进入岩心管。采用SM型钻具时,在进入煤层后,每回次取心时尽量少提钻杆,采用短钻杆解决加钻杆问题,避免因发生掉块而磨损岩心现象。
4 结语
(2)采用腐植酸钾+双聚物+皂化油的无固相泥浆并结合优化后的钻孔环状间隙可以很好地解决泥岩地层缩径问题。
(3)煤系地层卡心要采用综合卡心技术,实践中根据地层条件,薄煤层可以采用一次穿透的办法取心,厚煤层尽量采用SM类型取心钻具配合隐蔽式拦簧和卡簧双作用式卡心机构,基本上可以保证取心率达到85%以上。
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